遼河油田精細(xì)注水 減緩老區(qū)自然遞減
今年以來,遼河油田興隆臺采油廠通過積極開展精細(xì)注水調(diào)整、方式轉(zhuǎn)換、新技術(shù)應(yīng)用等工作,全廠月自然遞減由年初的127噸下降到6月份的58噸。
興隆臺采油廠所轄油田普遍已進(jìn)入開發(fā)中后期,一方面,依靠天然能量開發(fā)的儲量和注水不完善的區(qū)塊超過五成,穩(wěn)產(chǎn)基礎(chǔ)薄弱;另一方面,近年新增儲量多為低滲透油藏,對效益上產(chǎn)的拉動力不足。且主力油田興隆臺潛山受天然氣停注影響,年初多口自噴井停噴,亟需精細(xì)水驅(qū)挖潛控制老區(qū)遞減。
注水工作搶前抓早。興隆臺采油廠優(yōu)先在油田公司注水示范區(qū)、采油廠注水綜合調(diào)整區(qū)開展投轉(zhuǎn)注、分注、層段重組等工作,去年底進(jìn)行投轉(zhuǎn)注工作的便函下達(dá)、物資儲備、配套工程設(shè)計,趕在稻田上水前的窗口期完成施工,對城區(qū)穿越敏感區(qū)域的投轉(zhuǎn)注井預(yù)估難度,提前組織管線路由協(xié)調(diào)和方案審核,同比提前實(shí)施50天,共完成各類注水井工作量83井次,同比增加一倍。
注水調(diào)整“因塊制宜”。根據(jù)不同區(qū)塊的特性,采取提壓增注、一對一周期調(diào)控注水、壓裂引效注水等差異化方式主導(dǎo)調(diào)配268井次。其中,興隆臺老區(qū)興42塊受井況影響局部注采井網(wǎng)不完善,且油井措施量少,區(qū)塊液量逐步下降,通過對塊內(nèi)水井實(shí)施小劑量強(qiáng)弱輪替注水,以相鄰井組為單元同步調(diào)整,促進(jìn)地層壓力波動,8個井組12口油井注水收效明顯,水驅(qū)增油6400噸,助推興隆臺老區(qū)自然遞減率實(shí)現(xiàn)負(fù)增長。
新老技術(shù)齊頭并進(jìn)。去年,興隆臺采油廠在大洼油田洼20塊開展注采聯(lián)動先導(dǎo)試驗(yàn)取得良好效果后,今年總結(jié)經(jīng)驗(yàn)擴(kuò)大應(yīng)用到其他區(qū)塊,篩選井組時按照地質(zhì)工程一體化,選擇連通性、對應(yīng)性、歷史生產(chǎn)情況和井況好的,分層時兼顧縮小層段內(nèi)滲透率極差、避免層間矛盾等方面,均勻設(shè)計注采層段長度,應(yīng)用的各井組含水率均有不同程度下降。同時,針對歐利坨、馬142、熱河臺等中低滲區(qū)塊達(dá)不到配注的問題,實(shí)施解堵措施降低注水壓力、提高水驅(qū)效果,累計實(shí)施15井次,平均單井降壓3.3兆帕,累計增注1.12萬立方米。